Controller fur den LRK
Nicht alle Controller, die für
die 2-pol Motoren gebaut wurden, laufen mit den 14-pol LRK-Motoren.
Das Anlaufverhalten ist nicht immer einwandfrei. Bei hohen Strömen
verliert so manche die Synchronität. Auch die Teillast ist
für manche (noch nicht vorbereitete) Controller ziemlich
schwierige Aufgabe.
Es hat mich schon immer interessiert
einige Controller mit meinem LRK350-20-11w und LRK350-20-13w
mit ganz normallen Luftschraube 14x7 zu testen.
Dabei wollte ich nicht nur mit dem Auge
beobachten, nein, ich wollte auch den Strom, Spannung und die
Drehzahl möglichst genau und schnell messen. Dazu habe ich
ein Mikroprozessor samt AD-Wandler genommen, die mir 64 mal pro
Sekunde die Messungen ausführten und 4 mal pro Sekunde zum
PC schickten.
Die Ergebnisse sind soweit ziemlich
gut dokumentiert und deshalb haben den Weg zum ElekroModell 1-2002
gefunden. Diese Seite hier wird nach einer angemessen Zeit die
Erweiterung des veröffentlichten Tests hier präsentiert.
Einige Messungen und Bilder haben den Platz auf dem Papier nicht
gefunden. Sie werden hier plaziert.
Der SPEEDY-BL konnte natürlich,
als speziell für den LRK gebaut, nicht vergessen werden.
Eine Beschreibung befindet sich hier: Bau und Arbeitsweise des SPEEDY-BL
Ein bisschen später konnte ich
noch den neuesten Kontronik-Controller Beat testen (den Smile habe ich schon vorher getestet)
.
Ich lade Euch den Test in ElektroModell 1-2002 durchzulesen
und mir das Feedback geben.
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